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    發布時間:2021-09-13 10:56 原文鏈接: 選煤廠技術改造紀實(一)——皮帶上犁式卸料器改造

       自我礦選煤廠原煤系統投入運行以來,技術改造便伴隨著日常生產不斷的進行。排矸系統,因矸石粒度大、皮帶帶速快等原因,帶來了一系列的棘手問題。

       選煤廠一號轉載點至槽型原煤倉111皮帶機設計帶速3.15m/s,因生產需要,目前在此皮帶中段采用犁式卸料器卸矸,實際帶速遠大于犁式卸料器的規定適用最高帶速2.5m/s。

       運行初期,蘭花機械廠利用廢皮帶制作卸矸器下的擋矸板,當日便出現磨損嚴重、漏料、灑料等情況,漏入后段的浮矸直接落入槽型原煤倉,影響原煤煤質。因井下出矸粒度相對較大,還出現了卸料器執行機構松動等現象。

       為此,我礦選煤廠與蘭花機械廠的技術人員進行了多次技術研判,從結構上對卸料器進行了加固改造,提高了其耐撞強度。同時將卸矸器由單刀卸料改為雙犁刀,并將擋矸板更換為耐磨聚氨酯材質。這一次的改造,大大減小了漏矸現象,但經過48小時運行后,聚氨酯下端磨損嚴重,矸石卸不凈的現象再次出現。耐磨聚氨酯價格較高,若運行48小時候更換1塊,不僅工作任務大,運行成本更將大大提升。

       怎么辦?一個難題壓在了選煤廠全體員工的身上。在10月8日選煤廠第二次安全生產例會上,廠長溫德揚提出 “他山之石可以攻玉”的思路,可以向內學習,也可以向外考察。老員工宋紅兵提出,東峰煤礦選煤廠使用過金屬材質的卸矸器擋板,效果不錯。說干就干,選煤廠即刻安排專人到東峰選煤廠考察,現場看到該廠卸料器擋板為普通鋼板,犁刀下部材料材質為Q235普通圓鋼,打磨光滑后,即不會對皮帶造成損傷,又具備簡單、堅固、耐用的特性,符合我礦卸料器卸矸的實際使用要求。

       立行立改!考察結束當日,選煤廠檢修班便自行加工制作,在參考了東峰廠卸料器金屬擋板的基礎上,再次創新,在擋板背后增加角鋼以使其更加堅固,增加膠皮使其具備了緩沖能力。

       目前,該設備已正常運行4天,經過改造后的犁式卸料器不僅堅固耐用、卸矸效率高,還大大降低了日常檢修頻次和更換難度,對皮帶幾乎不造成磨損。維護一次,基本上可以滿足一周的系統卸矸使用,并且維護材料獲取容易、成本相對低廉。

      通過學習和兩次改造,實現了小改革、降成本、保煤質、增效益的選煤廠日常生產管理目標。

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